來源:光明日報
2018-12-27 13:53:12
沸騰的金屬水高達五六百攝氏度,防護面罩長衣長褲一個都不能少
精鉍車間里有一群提純工人
12月14日,全副武裝的提純工人正將鉍水中的殘渣舀出。
圓柱狀的鍋爐一字排開,其中兩三個鍋口開著,金屬水滾燙沸騰。帶著防護面罩、口罩的李雨榮拿起三四米長的舀子在其中翻動,將殘渣舀至爐邊的鼎狀容器……這樣的提純一天要操作兩次,以保證生產出的鉍純度更高。
李雨榮所在的廠房是江西省貴溪大三元集團的精鉍車間,屬于鉍提純生產線的成品定型車間,富含鉍的酸泥等原材料經過煅燒、還原、電解、蒸餾等過程,反復提純、去雜質,最終在這里被澆鑄、冷卻成固體,作為鉍原料裝箱運走,常見的胃藥等商品中均含有鉍。
做好防護再上工
2013年,李雨榮在浙江結束務工,回到家鄉江西貴溪找工作,來到了現在的工廠。“當時想著離家人近些,雖然這份工作比在浙江收入要低,但能回到家人、朋友身邊就很滿足了。”李雨榮原先曾在浙江一蛋糕店做工,返鄉后就和妻子一起來到這家有色金屬生產企業,妻子干保潔,他在車間。大兒子已經成年,在浙江開了一家奶茶店。提到孩子,李雨榮靦腆中帶著開心,“老大自己賺錢了,做工這些年給他攢夠了啟動資金,現在不用我們操心了。”
因為從未接觸過這個行業,李雨榮剛到車間時主要打下手,跟著老師傅走流程、學手法。“這些東西學起來不難,就是靠熟練功夫,用心就能學好。”對他來說,習慣夜班才是最困難的事情。抱著要干好的心態,李雨榮沒多久就習慣了這樣的生產線工作模式,掌握了操作技巧,配合工友干起活來上手很快。
在精鉍車間外,兩個圓筒狀的氯氣處理裝置格外顯眼。工作人員告訴《工人日報》記者,為了車間生產環境達到環保標準,保證工人們的身體健康,工廠在各方面做好廢棄、殘渣處理。“剛開始會擔心健康問題,畢竟每天都和這些金屬接觸。”李雨榮坦言。但作為工廠的新人,他發現廠里已經和鉍打交道多年的“老人兒”們并沒有出現身體問題,再加上公司每年為他們準備了全面體檢,尤其注意血液檢驗,他逐漸放下心來。“做什么都可能存在風險,這行已經熟悉了,就不打算再換了。”每次上工,李雨榮和工友們都會做好準備,長袖長褲,蓋住整個面部的防護頭盔面罩,防灰塵、防煙氣的厚口罩,必備的手套等,“這些沸水最高溫能達到五六百攝氏度,我們每次處理時都會小心再小心”。
“生產效率翻了好幾番”
“這個行業流動性不大,大家干熟練了就不會換了。”在這里,已經45歲、干了5年的李雨榮仍算新人,車間里70%的工人都是原來國企改制時留下的老員工。今年52歲的楊詩文就是其中一員,作為“老人兒”的師傅,他也是精鉍車間的負責人。
1990年,參加工作4年左右的楊詩文被派到了湖南株洲的冶煉廠學習精鉍生產,8個月“師帶徒”的學習結束后,他回到當時還名為紅旗化工廠的廠房和工友一起摸索。談及近些年精鉍生產的發展,楊詩文很是感慨,“現在變化好大,廠房寬敞了,環境變好了,生產效率不知道翻了幾番!”
楊詩文·告訴記者,以前粗鉍的原料要人工放到鍋子里提煉,產出的半成品鉛含量很高,還要再進行高溫提純。現在生產線上增加了反射爐,不但純度提高,整個生產過程也加快,效率提高了至少70%,節省了人力,也擴大了生產規模。
在車間一側的木桌上,擺放著三四組碗狀模具,一組有12只,工人正雙手握著小型舀勺,從高溫爐上舀出提純后的鉍水緩緩澆鑄其中。“這些是客戶指定要的訂單,上個月剛開始做。”楊詩文介紹道,一般流水線上生產出的鉍冷卻后呈磚狀長方體固態,而最近有訂單要求碗狀成品,楊師傅帶領幾個工人師傅調火候、練手法,逐漸找到了合適的熔煉溫度和澆鑄角度、速度,將新品從一個月前一天生產800公斤,提高到如今一天1.5噸的生產量。不但效率大幅提高,成品的形態也更加完美,基本不會出現最初成品表面坑洼不平的狀態。
“剛工作那十多年,常規生產線一年生產量才能達到100噸,現在一個月就有二三百噸的產量,再加上訂單生產,根本沒法比。”楊詩文提到這些年的變化很開心,下一步,他和工友們還要對公司新進的鉍針生產設備進一步研究,爭取在豐富成品形態的同時,提高其生產效率。
郝赫
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